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从 2020-01-30 到 2020-02-28

2020-02-28

18:46 错误 #65 (已解决): 帧号、子帧号跟随系统,crc错误
问题的原因:
1、下行RS的产生和 上行的CE 采用了4G的scramble的算法,会根据slot号,生成DMRS序列。
2、打桩系统,还没有加入同步,发送和接收没有完全的帧号子帧号对应,因此会导致发送和接收 DMRS解错;
...
吕 国荣
18:40 错误 #65 (进行中): 帧号、子帧号跟随系统,crc错误
吕 国荣
16:29 错误 #65 (已关闭): 帧号、子帧号跟随系统,crc错误
1、原来打桩测试的帧号和子帧号为0 ,crc 正确;
2、修改为跟随系统调整,crc错误;
吕 国荣
16:33 功能 #67 (已关闭): UDP发送数据 环回测试数据速率达到850Mbps
吕 国荣
16:29 错误 #66 (已关闭): 增加广播,打桩帧号子帧号为0,crc错误
吕 国荣
16:27 功能 #64 (已关闭): 指定RBstart的起始位置非0,crc错误
1、rbstart 起始位置为0, crc正确;
2、rbstart 起始位置不是0的时候,crc 全错;
吕 国荣
16:25 错误 #59 (已解决): LDPC的译码64QAM错误
MCS27以及以下,64QAM 验证已经通过
MCS28 存在问题
吕 国荣
16:23 错误 #58: 需要验证 x86-->FPGA(FH)... 空口...FPGA(FH RX)后链路是否正确
外环测试已经通过, 需要连接馈线,两个天线上需要增加35db的衰减。 吕 国荣
16:22 功能 #63 (已解决): 上行接收数据到16QAM译码完成全流程功能开发及验证
zlog 绑定核没有生效,修改zlog代码,已经生效,系统不会因为zlog的等级挂死了。 吕 国荣

2020-02-07

19:32 错误 #59 (进行中): LDPC的译码64QAM错误
修正了饱和移位的函数,64QAM 译码可以通过,但是运行过程的前几次,处理时间太长导致ul 任务超时退出,待分析。 吕 国荣
 

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